• 陆军和美国海军陆战队的地面雷达 • 三维空中搜索和监视雷达系统,提供有关火炮或火箭及其发射场的精确信息 • 探测空中物体,并测量目标高度、距离和方位 • 一些空中目标很小,一些目标在 300 海里的范围内被探测到 • 除选定的作战任务外,还用于国内测试、系统校准和培训 • 空军机载雷达 • 提高飞行安全性并促进货机的编队飞行 • 编队规模可以从两架飞机编队到多机编队 • 用于国内高节奏训练行动 • 系统预计将于 2034 年腾出 3.45 GHz 频段
大涡模拟 (LES) 已用于研究飞机编队后方 10 分钟内的远场四涡尾流涡旋演变情况。在编队飞行场景中,尾流涡旋行为比传统的单架飞机情况复杂、混乱且多样,并且非常敏感地取决于编队几何形状,即两架飞机的横向和垂直偏移。尽管在各种编队飞行场景中尾流涡旋行为的个案变化很大,但涡旋消散后的最终羽流尺寸通常与单架飞机场景有很大不同。羽流深约 170 至 250 米,宽约 400 至 680 米,而一架 A350/B777 飞机将产生 480 米深和 330 米宽的羽流。因此,编队飞行羽流没有那么深,但它们更宽,因为涡流不仅垂直传播,而且沿翼展方向传播。两种不同的 LES 模型已被独立使用,并显示出一致的结果,表明研究结果的稳健性。值得注意的是,二氧化碳排放只是航空气候影响的一个因素,还有其他几个因素,如凝结尾迹、水蒸气和氮氧化物的排放,这些都会受到编队飞行的影响。因此,我们还强调了年轻编队飞行凝结尾迹与经典凝结尾迹在冰微物理和几何特性方面的差异
事故飞机是他所在机组四架飞机编队中的三号机,他率先拦截。雷达出现问题,他将机组的领先位置交给了他的僚机,然后滑入战斗翼位置。当他向后退时,他发现需要加力燃烧器,于是点亮了加力燃烧器。与此同时,左侧火警灯亮了。他立即将发动机从加力燃烧器中拉出,指示灯仍然亮着,于是他将其关闭。当他转向机头并宣布紧急情况时,指示灯仍然亮着,驾驶舱没有火警迹象。四号机加入进来,报告左侧辅助气门附近有一小团火,并冒烟。左发动机后部呈樱桃红色,左发动机舱门上有一个洞。在 20 英里处,飞行员放下了起落架 - 只有机头和右主发动机放下。四号确认没有左主发动机。然后他尝试了应急系统,但也没有起作用。机组人员当时成功弃机。上述 19 分钟的飞行是 TAC 最新的 F-4 飞行中起火事件。 1969 年至今,我们已发生过 3 起重大事故、1 起小事故和 4 起因各种原因而起的火灾事件。从 1965 年 1 月 1 日至今,共发生过 9 起重大事故、5 起小事故和 12 起火灾事件。在我们发生的 26 起事故中,有 8 起原因不明,还有 1 起仍在调查中。我们无意深入讨论事故的具体细节,例如起因等。
执行摘要 飞机事故调查 F-16CM,T/N 88-0510 意大利切尔维亚附近 2013 年 1 月 28 日 2013 年 1 月 28 日,当地时间 (L) 大约 19:03,一架 F-16CM,尾号 88-0510,隶属于意大利阿维亚诺空军基地 (AAB) 第 31 战斗机联队第 510 战斗机中队,作为三架 F-16CM 和一架 F-16DM 飞机编队的一部分离开 AAB,执行夜间训练任务。飞行员使用了夜视镜 (NVG)。事故发生前,由于空域天气阻碍了他们完成主要任务,事故飞行员 (MP) 和事故僚机 (MW) 协调了两次模拟炸弹袭击作为备用任务。第一次袭击没有包括任何模拟防御威胁反应,没有发生任何事件。在 1948L,起飞后约 45 分钟,MP 执行了威胁反应,最终进行了“最后一搏”防御机动。这发生在第二次袭击后的撤离过程中,最初导致事故飞机 (MA) 进入 45 度机头低、90 度左翼向下的姿态。大约 12 秒后,MP 表示他迷失了方向。在 MW 的提示下切换到内部飞机仪表,MP 尝试了恢复机动。执行“最后一搏”机动和后续恢复机动导致飞机内部声音警告和警示灯亮起,飞机外部所有文化照明提示和可辨别地平线消失,飞机姿态异常,导致下降率和空速过高。宪兵在空间上迷失方向,以至于他认为无法恢复 MA。大约在 19:49:24L,宪兵启动弹射。宪兵在弹射过程中遭受致命的头部和颈部创伤。MA 在亚得里亚海坠毁,距离弹射地点约四英里。MA 及其相关财产的损失价值 28,396,157.42 美元。没有对政府或私人财产造成其他损害。事故调查委员会主席通过明确和令人信服的证据发现,事故原因是 MP 未能有效从空间定向障碍中恢复,这是由于天气条件、MP 使用夜视镜、MA 的姿态和高速度以及 MP 视觉扫描故障等多种因素造成的。这导致 MP 误判了紧急弹射的需要。委员会主席还通过明确和令人信服的证据发现,在高速弹射时宪兵的头盔立即脱落、弹射座椅安全带松弛、弹射座椅离开 MA 时向左偏航,以及弹射座椅的减速伞展开后 40 倍重力回弹,导致了宪兵的受伤,并很快导致其死亡。